范文网 论文资料 测试资料在高224-斜35井组综合治理效果分析(通用)

测试资料在高224-斜35井组综合治理效果分析(通用)

测试资料在高224-斜35井组综合治理效果分析油田开发进入中后期, 通过措施调整增产增效是很好的手段, 对于三类油层而言, 合理选井选层, 进行压裂改造, 是改善井组开采状况的有效途径, 对措施井的连通水井要做好压前培养和压后保护, 及时完。

测试资料在高224-斜35井组综合治理效果分析

油田开发进入中后期, 通过措施调整增产增效是很好的手段, 对于三类油层而言, 合理选井选层, 进行压裂改造, 是改善井组开采状况的有效途径, 对措施井的连通水井要做好压前培养和压后保护, 及时完善注采关系, 以保证措施效果的长久性。

1井组的概况

高224-斜35井是采油一厂中区西部高台子三次加密一口采油井, 开采三类油层, 采用五点法注水方式, 注采井距106米。2009年12月25日投产, 开采层位:高II25以下, 射开砂岩厚度30.6m, 射开有效厚度5.6m, 地层系数0.697um2.m, 日产液12.4m3/d, 日产油1.76m3/d含水85.81%。高224-斜35油井与高124-斜355、高125-斜355、高125-36、中丁4-013四口水井相连通。

2开发过程中存在的问题

高224-斜35井自投产以来一直是产能低, 低于周围油井水平。该井措施前, 日产液12.4m3/d, 日产油1.76m3/d, 含水85.81%, 具有挖潜能力。针对井组潜力, 分析影响开发效果的因素, 确定了治理原则:

2.1从油层发育上分析

高124-斜355、高125-斜355与油井高224-斜35位于同一河道砂, 属一类连通, 是该油井主要来水方向, 高125-36为二类连通, 是该油井次要来水方向。

2.2从历史情况分析

中丁4-013从1995年3月高关, 该区长期处于有注无采状态, 油层动用较差, 在平面上形成一片剩余油的滞留区。

2.3区域注水压力上升明显, 水井注入状况良好, 为产能释放提供保障

高224-斜35井相连通的三口注水井合计配注150m3/d, 实注155m3/d, 合格率91.7%, 达到配注效果。

2.4措施前连通水井实施压前培养, 改善吸水状况, 保证地下能量充足

2014年1月对该井高Ⅱ34-高Ⅲ20油层实施多段压裂, 压开砂岩厚度占全井的32.35%, 有效厚度占全井的39.29%。

3措施效果保护及评价

为了保证了高224-斜35井压裂后能量充足, 对水井采取相应保护措施。

3.1高125-36实施压裂后保护, 细分并上调注水

为油井措施效果提供保障。2013年8月对该井进行了细分, 细分后该水井吸水层数增加、吸水均匀, 动用状况较好。保证了高224-斜35井压裂后能量充足。

3.2高124-斜345井压裂

高124-斜345井因薄差层动用差, 2013年10月对高II31-III1、高III4-8两段进行普通压裂, 高Ⅳ4-7/1多裂缝压裂, 效果很好, 压裂后吸水层由7个增加到13个, 吸水厚度比例由41.3%上升到73.0%, 为高224-斜35提供了充足注水。

3.3高125-斜355测试上调水量

与油井压裂层GⅢ4-GⅢ7、GⅢ13-GⅢ19及GⅢ22-GⅣ1对应上调测试水量调后水量上升30m3/d。

3.4油井高224-斜35井评价

从综合曲线上可以看出高224-斜35井自投产至2013年12月产量一直较低, 含水85.3%, 1月对该井实施压裂改造, 产量明显增加, 压裂后连续几个月高沉没度, 后经两次换大泵, 最大限度的挖掘了该井的潜力, 目前日产液102t, 日产油13.8t, 沉没度为325m。

通过高224-斜35井措施前后统计表发现该井措施后日产液上升了38.3m3/d, 与目前相比见日产液上升了95.7m3/d日产油上升了6.1m3/d, 与目前相比见日产油上升了15.3m3/d, 效果显著。含水共下降了1.6%。

4下步措施

4.1目前沉没度呈现下降趋势, 建议对连通水井高125-136测试上调, 水量由40m3/d上调为50m3/d。

4.2中丁4-013是油转注井, 目前套变关井待大修, 需尽快上作业, 以完善注采关系, 保证措施效果。

5结语

5.1对低效井来说, 合理选井选层, 进行压裂改造是改善低效井开发状况的有效途径。

5.2对措施井的连通水井要做好压前调整, 及时完善注采关系, 才能保证措施效果的长久性。

5.3对层段划分较粗, 油层动用较差, 具有细分潜力的注水井及时进行细分, 有效控制含水上升。

5.4由于测试资料在措施前后的监测不连续, 特别是试井资料比例偏低, 应用评价上有很大余地, 建议对加大试井监测, 更好的指导为水驱提油增效的措施提供更精确的指导。

摘要:利用测试资料对高224-斜35油井精心选择压裂层位, 并对其连通的注水井进行综合调整, 使该井取得了日增油15.3吨的好效果。改善了薄差油层的动用条件, 更好地挖掘了剩余油, 增油幅度大、时间长, 成为采油一厂中区西部高台子综合治理的典范。

参考文献

[1] “双高期”油藏剩余油分布规律及挖潜对策.温静.特种油气藏, 2004/04.

[2] 常规注水开发稠油油藏剩余油分布研究及应用.武毅, 司勇.吐哈油气, 2003/01.

[3] 低渗透厚油层开发措施与效果分析.刘树明, 孙兵, 胡居龙.油气采收率技术, 2000/02.

上一篇
下一篇
返回顶部