[某化工厂废水芬顿与厌氧试验]废水厌氧
能特科技股份有限公司污水站处理工程
实验报告(一)
一、实验简介
二、实验方法
三、数据分析
3.1 苯磺酸芬顿氧化实验
3.1.1 五车间废水芬顿氧化实验
废水中的苯磺酸来源于五车间生产废水,五车间废水芬顿氧化实验结果如表3-1、3-2所示。
表3-1 不同芬顿试剂配比时芬顿氧化处理五车间废水
实验数据中表明,所取五车间废水样品中苯磺酸的含量为0.2%,芬顿氧化对五车间废水的COD 和苯磺酸均有较高的去除率。由表3-1可知,当双氧水(50%)使用量为1%时,COD 和苯磺酸的去除率随硫酸亚铁的投加量增加而增大,但提高效果不明显,当H 2O 2: Fe 2+摩尔比达到2:1时,芬顿处理后的水样中未检出苯磺酸,基本去除完全。当H 2O 2: Fe 2+摩尔比为6:1和4:1时,去除效果相近。
结合上述实验数据以及日常运行调试数据,选择H 2O 2: Fe 2+摩尔比为5:1进行不同加药量下芬顿氧化实验,实验结果如表3-2所示。实验结果表明,随着加药量的增大,COD 去除率明显提高,当H 2O 2: Fe2+摩尔比为5:1,双氧水(50%) H 2O 2投加量为1.5%时,废水中的苯磺酸基本去除完全。
表3-2 不同加药量时芬顿氧化处理五车间废水
上述数据表明,采用芬顿氧化工艺单独处理五车间废水时,双氧水(50%)用量为1.5%、硫酸亚铁的用量2.55%时,芬顿氧化COD 去除率达到50%以上,
苯磺酸基本去除完全,因加硫酸亚铁引入废水中的SO 42-含量达到7.1g/L。
3.1.2 调节池废水芬顿氧化实验
调节池废水芬顿氧化实验结果如表3-3、3-4所示。
表3-3 不同芬顿试剂配比时芬顿氧化处理调节池废水
表3-4不同加药量时芬顿氧化处理调节池废水
实验结果表明,调节池废水来自于各个车间,其污染物成分波动较大,其中苯磺酸的含量最高达到0.15%,芬顿氧化效果受到影响。仅以实验结果分析,当双氧水(50%)使用量为1%,H 2O 2: Fe2+摩尔比为5:1,废水中0.1%含量的苯磺酸可以被基本去除完全。
3.1.3 氯化亚铁与硫酸亚铁芬顿氧化实验
比较了H 2O 2和Fe 2+使用量相同时,使用不同亚铁盐(氯化亚铁与硫酸亚铁)对芬顿氧化废水效果的影响,实验结果如表3-5所示。
表3-5不同亚铁盐芬顿氧化处理废水
表3-6 不同亚铁盐芬顿氧化处理五车间废水
实验结果表明,当H 2O 2和Fe 2+使用量相同时,使用硫酸亚铁和氯化亚铁进行芬顿氧化,COD 和苯磺酸的去除效果基本相同,说明处理能特废水时,氯化亚铁引入的Cl -对芬顿氧化并没有产生较大影响,芬顿氧化只受H 2O 2和Fe 2+影响。 3.1.4 系统各单元苯磺酸含量
最近两周双氧水(50%)用量为0.5%,硫酸亚铁的用量0.55%,进水流量6~7m3/h,每天进水20h 。7月16日和7月26日分别测系统中苯磺酸的含量如表3-7所示。
表3-7系统各单元苯磺酸浓度 (单位:mg/L)
检测数据表明,苯磺酸具有可生化性,当生化系统进水苯磺酸浓度低于300mg/L时,可完全去除苯磺酸,其中厌氧对苯磺酸的去除率约为44%。 3.1.5 小结
1) 五车间废水中苯磺酸的含量为0.2~0.46%,若单独处理五车间废水,要求
完全去除苯磺酸,双氧水(50%)用量为1.5%以上,硫酸亚铁的用量2.55%以上,芬顿试剂引入的SO 42-浓度不低于7.1g/L。
2) 混合废水苯磺酸的含量为0.1~0.15%,若要完全去除苯磺酸,双氧水(50%)
用量为1~1.5%,硫酸亚铁的用量1.28~1.91%,芬顿试剂引入的SO 42-浓度约3.55~5.33g/L。
3) 使用氯化亚铁进行芬顿氧化实验,相比于使用硫酸亚特,其COD 去除效
果相同,苯磺酸的去除效果优于硫酸亚铁,达到芬顿氧化处理要求。 4) 目前系统实际运行时,双氧水(50%)用量为0.5%,硫酸亚铁的用量0.55%,
芬顿带进去的硫酸根含量1.9g/L,实际运行中芬顿对苯磺酸的去除效果与实验结果基本一致。苯磺酸虽然具有可生化性,若要满足系统出水中不含有苯磺酸,需满足生化进水苯磺酸的浓度低于300mg/L,可根据调节池废水中苯磺酸含量调整芬顿氧化加药量,废水中苯磺酸含量在1000mg/L以下时,双氧水(50%)用量为0.5%。废水中苯磺酸含量在1000~1500mg/L时,双氧水(50%)用量为1.0%。
3.2硫酸根及硫化物实验分析
3.2.1 系统中硫酸根浓度的测定
从19号开始,水量略有提高,是以前的1.2倍,但加药量未增加,同时由
于五车间停产,亚硫酸根减少,初沉池的硫酸根含量较上周有所下降。
3.2.2 系统中硫化物的测定
硫化物主要产生于厌氧池及水解酸化池,其浓度如表3-10所示。分别采用FeSO 4和ZnSO 4沉淀去除水中的S 2-,粗略估计S 2-所产生的COD 。
表3-10 生化系统硫化物浓度 (单位:mg/L)
表3-11 硫酸亚铁去除S 2-实验 (单位:mg/L)
表3-12 硫酸锌去除S 2-实验 (单位:mg/L)
硫化物去除实验结果表明,厌氧中硫化物浓度为260~430mg/L,水解酸化硫物化浓度为370~405mg/L,实验无法排除因反应产生其他沉淀等因素对COD 发生变化所产生的影响。 3.2.3 小结
实验结果表明,结合实际运行情况和SO 42-检测结果,6月份硫酸亚铁的用量是7月份的两倍,但硫化物浓度并未随SO 42-浓度降低而明显减少,说明降低硫酸亚铁或者加稀释水等方法把硫酸根浓度从4000mg/L降到2000mg/L时并不能降有效低硫化物的浓度。
3.3 生物厌氧实验
厌氧污泥来自宜城某污水处理厂的厌氧污泥(含水率约80%,以下简称干污泥)以及某厂IC 反应器(含水率99%,以下简称湿污污),将污泥与初沉池的废水混合在600ml 的可乐瓶中,每1小时摇动一次,每24h 取样检测相关数据,实验结果如表3-13所示。
表3-13 生物厌氧定性实验
实验结果表明,水样COD 基本没有变化,所取厌氧污泥对初沉池废水没有去除能力。由于此次所取厌氧污泥量极少,实验无明显效果。
现已从潜江乐水取得一批新的厌氧污泥,重新进行生物厌氧实验,实验步骤如下:
1)每组4个水样,分别为硫酸亚铁芬顿实验水样、氯化亚铁芬顿实验水样、初沉池水样、去除了部分硫酸根的初沉池水样。
2)厌氧污泥是湿污泥,污泥浓度15~16g/L。湿污泥各取2.5L ,水样各取1.5L ,混合后的污泥浓度约为10g/L。
3)搅拌采用机械搅拌。
4)补充适量的碳、氮、磷进行培养。培养30天,每天取样测COD 。半个月
后测硫化物和硫酸根的变化。
5)根据检测数据来判断是否需要补充新污泥。
3.4 后物化芬顿氧化实验
目前系统后物化采用的工艺为“臭氧催化氧化+活性炭吸附”,去除率约为40%,若二沉池出水COD 高于200mg/L时,最终出水无法达到100mg/L以下。采用芬顿氧化分别处理二沉池出水、臭氧氧化出水及活性炭吸附出水,实验结果如表3-14、3-15、3-16所示。
表3-14 二沉池出水芬顿氧化实验
实验结果表明,二沉池出水280mg/L时,双氧水(50%)使用量为0.1%,硫酸亚铁使用量为0.11%,芬顿氧化后COD 低于100mg/L,芬顿氧化效果显著。后物化各单元出水芬顿氧化实验表明,双氧水投加量固定时,H 2O 2: Fe 2+摩尔比为3:1和4:1的COD 去除效果基本一致。
当二沉池出水COD 为600mg/L左右时,“臭氧催化氧化+芬顿氧化”处理废水可达到出水COD100mg/L以下,此时双氧水(50%)投加量需达到0.24%。
表3-15 后物化单元芬顿氧化实验(一)
四 结论
1、五车间的废水单独进行芬顿处理时可将苯磺酸去除完全。若与其他车间废水混合后进行芬顿处理时,也可将苯磺酸降到一个生化系统处理范围内,大约300mg/L以内。两者芬顿试剂投加比例基本一致。
2、使用FeCl 2进行芬顿氧化实验,其COD 和苯磺酸去除效果与使用FeSO 4进行芬顿氧化的效果基本相同,但是可以大量减少进入生化系统的硫酸根浓度。FeCl 2和FeSO 4的用量及价格做比较,数据如表4-1所示。
表4-1 不同亚铁盐使用成本比较
从表4-1中可以看出,用FeCl 2比FeSO 4的费用高30%,但是硫酸根可以减少到1g/L以下,由其产生的硫化物造成的影响亦会大大降低。
使用FeCl 2后,水中的氯离子浓度增加1.41g/L,加上盐酸调pH 引入的氯离子0.7g/L,氯离子浓度在2.11g/L左右。在常温下,不会对设备和管道产生很大的腐蚀。
3、如果不改变芬顿用硫酸亚铁的情况下,厌氧出水和水解酸化出水都需要处理
硫化物的设施。如吹脱、沉淀等。用吹脱法除硫化物,需要加风机,加吹脱池;用沉淀法脱硫物化,需加沉淀池,现场没有多余的空间来加这些设施。所以吹脱和沉淀去硫也不可取。
4、整套污水处理系统处理水量160~200m 3/d,按现有工艺各单元历史达到的最
佳处理参数估算,芬顿氧化去除率50%,出水COD 控制在3000~4000mg/L,厌氧+水解酸化出水COD1500mg/L左右,好氧+二沉去除率70%,出水COD450mg/L。臭氧催化去除率40%,出水COD200~300mg/L。若要达到出水COD100mg/L以内,需在活性炭吸附工艺后新增芬顿氧化工艺。