范文网 总结报告 【DJD-B型催化剂在环管PP装置上的应用】催化剂再生装置(全文)

【DJD-B型催化剂在环管PP装置上的应用】催化剂再生装置(全文)

【DJD-B型催化剂在环管PP装置上的应用】催化剂再生装置大连石化公司10kt/a聚丙烯(PP)装置是从意大利Himont公司引进的生产线,采用液相单环管本体聚合工艺,可生产28种均聚产品。DJD-B型催化剂是中国科学院长春化学研究所开发。

【DJD-B型催化剂在环管PP装置上的应用】催化剂再生装置

  大连石化公司10kt/a聚丙烯(PP)装置是从意大利Himont公司引进的生产线,采用液相单环管本体聚合工艺,可生产28种均聚产品。DJD-B型催化剂是中国科学院长春化学研究所开发、辽宁鼎际得石化股份有限公司生产的一种球型高效催化剂,其活性高、产品形态好、表密度高、等规指数可调、氢调性好。该催化剂先后在大庆石化公司PP装置和中原石油化工有限公司乙烯工程的PP装置上进行了工业化试验,并取得成功。在大连石化公司PP装置进行工业试验的主要目的:一是用DJD-B型催化剂生产多种牌号的产品,找出生产各种牌号产品的最佳工艺条件,考察其产品性能;二是进行长时间试验,考察DJD-B型催化剂对预聚合、聚合、干燥及造粒等系统的适应性,确保DJD-B型催化剂在环管工艺装置上长周期稳定运行,实现主催化剂国产化。
  1 原材料
  丙烯,纯度大于或等于99.5%(体积分数);氢气,纯度大于或等于90%(体积分数);DJD-B型催化剂,营口鼎际得石化有限公司产品,钛含量为1.9%~3.7%;CF2A和FT4S均为进口催化剂;进口三乙基铝(TEAL),含量大于96%(质量分数);给电子体(DONOR),进口和天津天达公司产品,纯度大于99%。
  2 工业化试验
  2.1 试验过程及情况简介
  催化剂配制罐中剩少量FT4S催化剂时配制首批DJD-B型催化剂,配制过程与进口催化剂配制程序相同。DJD-B型催化剂首次投用,生产T30S产品。生产负荷在投用DJD-B型催化剂由8.2t/h降至6t/h,投用DJD-B型催化剂后逐渐提高至8.4t/h。由于丙烯过剩,生产负荷逐渐提至9.1-9.2t/h,超过设计负荷10%,最高达15%。
  TEAL/DONOR由20调至85,粉料的等规度指数为95.2%~95.6%,改用T36F添加剂,开始生产T36F。后来将TEAL/DONOR逐渐降至20,粉料的等规度指数逐渐升至98.1%,这充分证明用DJD-B型催化剂生产的产品,其等规度指数是可调的。
  用DJD-B型催化剂生产T30S过程中,同时试用了天津天达公司生产的给电子体(环己基-甲基-二甲氧基硅烷),试用效果很好,未出现异常,这充分证明DJD-B型催化剂不但可以与进口DONOR配用,也可以与国产DONOR配用。
  转产Z30S,氢气投入量为2500μL/L左右,氢调性良好,产品的熔体流动指数上升平稳,无超标现象,在DJD-B型催化剂试用完毕时改用FT4S催化剂,生产未出现波动,说明DJD-B型催化剂与进口催化剂完全可以相混,可以切换使用。
  2.2 关于催化剂配制问题
  (1 DJD-B型催化剂与进口催化剂等切换时可以混合使用,故在催化剂配制罐中还存有10%~15%的FT4S时即可向配制罐中加入油脂,进行DJD-B型催化剂配制,其浓度为200g/L左右。
  (2)催化剂配制时的温度设定在75-78℃。
  (3)搅拌、氮气鼓泡2h,并且适当增大氮气量。
  (4)搅拌、抽真空2h。然后,边抽真空边缓慢降温至10℃,在10℃下搅拌氮封。
  (5)在催化剂配制罐和催化剂计量注射器之间倒罐2~3次,间隔为30min。
  (6)拆卸催化剂配制罐底部Y型过滤器,观察催化剂分布情况,并取样分析。
  2.3 关于催化剂进料和聚合系统的情况
  DJD-B型催化剂在装置试用3个多月,从未发生催化剂在线混合器及相关管线的堵塞问题。预聚反应系统液位出现异常现象,反应比较稳定,催化剂配制罐底Y型过滤器滤出的大颗粒也不多,分析原因有:DJD-B型催化剂质量和稳定性好,活性较平稳且无大颗粒和无机杂质;催化剂配制中确保膏状物的质量;加强工艺操作,加强现场和DCS巡检,及时发现问题及时处理,从而避免催化剂在线混合器堵塞和聚合系统波动;加强设备的管理,对运行不正常的设备及时维修,消除事故隐患;催化剂在线混合器及相关管线结构比较合理。
  2.4 工艺技术条件的调整
  (1)预聚合温度
  在试验过程中,小环管预聚反应器预聚合温度开始时设定在18℃,后来分别在20℃和16℃运行一段时间,预聚反应都比较平稳,未发现较大差别,因此大部分时间预聚温度控制在18℃。
  (2)工业试验共生产3个牌号,其熔体流动指数:T30S为2.6~3.4g/10min,T36F为2.7~3.1g/10min,Z30S为20~25g/10min。生产T30S时反应器进料中氢气含量在500μL/L左右。T30S向T36F切换,由于等规指数下降,氢气用量减少,平稳过渡,没有波动,反应器进料中氢气含量在480μL/L左右。由于T30S向Z30S转产,随氢气浓度的增加熔体流动指数平稳上升,正常后稳定控制氢气浓度,反应器进料中氢气含量在2200μL/L左右,熔体流动指数波动较小,氢调性良好。并且用DJD-B型催化剂生产T36F、Z30S相对于用GF2A催化剂生产T36F、Z30S时氢气用量减少(后面介绍)。
  (3)等规指数调节
  PP等规指数是通过调节TEAL/DONOR实现的。开始试验时TEAL/DONOR为20,后调至18又调至17,等规指数略有升高。生产T36F时,开始将TEAL/DONOR逐渐降调至85,等规指数逐渐下降至95.6%左右。由此可见,用DJD-B型催化剂,其产品等规指数可调性很好,表1是DJD-B型催化剂与FT4S催化剂生产相同产品时粉料的等规指数。
  表1 用DJD-B型催化剂与用FT4S生产的PP粉料的等规指数
  由表1可以看出,在相同TEAL/DONOR下,生产相同牌号产品,用DJD-B生产的产品比用FT4S时等规指数要高一些。
  (4)其他工艺条件与采用进口催化剂相同。
  2.5 DJD-B型催化剂活性(见表2)
  表2 各种催化剂活性比较
  由表2可以看出,DJD-B型催化剂活性低于FT4S催化剂,与GF2A差不多。影响催化剂活性的因素有:

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