[煤矿节能减排措施的实施] 电厂节能减排措施清单
摘 要:焦煤集团有限责任公司通过加大节能减排宣传力度,找出1930煤矿目前能源利用存在的问题,对该矿的节能潜力进行分析,从而提出相应的节能措施。为焦煤集团节约了经济支出,实现了巨大的经济效益和环境效益。
关键词: 能源浪费; 节能措施;环境效益
国家“十一五”规划《纲要》提出, 2010 年单位GDP能耗要比2005 年降低20%左右,并作为重要的约束性指标。为加强企业节能管理,提高能源效率水平,实现矿井“十一五”节能减排总体目标,1930煤矿深入开展了企业能源审计、节能诊断工作,狠抓了能源计量器具的管理,强化管理节能、系统节能、单机节能,实施了一批节能、减排技改项目,节能减排工作取得了显著社会经济效益和社会效益。
1 完善保障体系夯实节能减排基础
1.1 为保证节能减排工作的顺利开展,成立了以矿长为组长的节能减排工作领导小组,并构建起由矿、专业与项目部三级节能管理网络,将节能管理工作一直落实到基层单位、班组,形成了纵向到底、横向到边的管理网络。
1.2 不断完善能源消耗考核指标体系,下发了《能源消耗管理办法》、《计量管理办法》,对全矿大型设备用电,制定定( 限) 额指标进行考核,变能源消耗总量控制更新为以工序能耗指标作为节能考核的主要方式,维护了考核结果的严肃性与公正性。
2 开展系统能源诊断推广应用新技术
2.1 矿井的能源诊断工作是矿井节能减排工作的重要组成部分,通过开展全矿用电平衡分析,定期对主排水、主通风、主提升等系统高耗能设备进行性能测试和能源诊断,及时发现在节能管理和现场使用中存在的问题,并针对问题提出切实可行的节能方案。
2.2 针对一九三零煤矿生产运行状况,从原材料和能源的替代、技术工艺改造、设备维护和更新、过程优化控制、产品更新或改进、废弃物回收和循环利用、加强管理、员工素质的提高以及人员积极性的激励八个方面,发动员工为本轮节能减排出谋划策;另外,通过组织有关技术人员对整个生产工艺、生产过程进行考察和分析,在分析工段物料平衡和废物产生原因的基础上,提出防止与削减污染物的产生与排放的方案;同时在专家现场考察和座谈的过程中,在专家的帮助和指导下,也产生了一部分节能减排方案;最后汇总整理形成一九三零煤矿节能减排方案25个,其中中/高费方案5个,具体如下表。
节能减排中/高费方案效果一览表
通过节能减排工作的实施,企业目前的一些生产环节存在着不符合节能减排生产要求问题,这些问题分为两大类,一类是需要投资较高、技术性较强、投资期较长才能解决的问题,解决这些问题的方案属于生产中/高费用方案;另一类只需少量投资或者不投资、技术性不强、很容易在短期得到解决的问题,对这些问题所确定的方案为生产无/低费方案。通过征集节能减排生产合理化建议从生产一线产生了25条节能减排建议,这些建议涵盖了节能减排八个方面的内容,经审核小组讨论,认为这些建议是比较可行的节能减排方案,因其投资少或不需要投资故称为生产的无/低费方案。通过较少的投资,一九三零煤矿不但在环境保护上更进一步,减少了三废的排放,同时提高了原材料能源及三废的综合利用率,为企业又带来了一定的经济效益,实现了环境效益和经济效益的统一。
3节能措施的实施
3.1 一主运输系统改造方案
3.1.1 一九三零煤矿在生产过程中主大巷主运输系统由以前的轨道运输改为皮带运输,方案改造前原煤由电机车,矿车负责运输。运输能力不高,耗电大,并且在运输过程中粉尘污染较为严重,原煤也有部分损失,待主运输系统改造完成后可有效解决这些问题。
3.1.2 经济效益:
皮带改造后共计可节省资金92.53万元/年。皮带改造后比皮带改造前节省电费62.53万元/年;运输系统改造完成后可把矿井运输能力提高20万吨/年;经过此次皮带改造,1930煤矿主大巷运输设备节约电机车4辆,矿车68节,清车设备一台;
3.1.3 环境效益:
方案实施完成后可节电312650千瓦时,减少运输过程中产生的粉尘污染和物料的损失。由此可见此方案在经济、环境、技术上都是可行的。
3.2 一采区主运输系统改造
3.2.1 因一采区煤仓设置地点较远,使用皮带运输后,修改运输路线,直接通往大巷主皮带运输。1930煤矿一采区主运输系统由以前的煤仓运输改为皮带直接运输修改运输路线后,可增加产量,节约用电,减少设备使用,节约维护费用。
3.2.2 经济效益
改造项目总投资198万,在修改运输线路后,节约用电167.4万度/年。按照1kwh电,0.5元计算,可节约电费83.7万元;一采区主运输系统减少3条SJ-40皮带。修改运输路线后每年能减少原料损失约15.8万元,减少12个人工,节约人工成本42000元增加运输量15万吨/年.合计节约资金103.7万元
3.2.3 环境效益:
方案实施后,节约用电167.4万度/年,参照新疆燃煤电厂的平均水平,1kwh的电产生的污染物如下:烟尘:2.17×10-4kg/kw.h;SO2:3.03×10-3kg/kw.h;。由节电可减排5t SO2,烟尘363.25kg。
3.3 煤矿矿井水处理
3.3.1 一九三零煤矿因是老矿井,建设时没有配套考虑矿井水处理设施,矿井涌出水通过巷道留到1850标高处,目前在1850处由焦煤集团建设了容积6000m3和10000m3两个预沉池,对矿井水进行简单处理后直接排入艾维尔沟河道,但处理水质达不到排放标准,污染艾河水质,影响下游生产生活用水,增加该区域水环境的压力,经过此次改造后,部分新鲜水被处理后的矿井水代替,降低了该区域水环境压力,减少了污染,矿井水中煤泥也得到了有效的回收再利用
3.3.2 经济效益
改造项目总投入资金922.81万,化水站建成后处理矿井水能力约1200m3/h,一期设计规模为600m3/h,预留二期600m3/h矿井水处理站的场地。其中300m3/h矿井水经高效澄清池处理后,达到外排标准,直接排到艾河。矿井水循环利用后,1930煤矿生产中将不再使用新鲜水。每年可节约25万m3新鲜水。回收煤泥保守估计在360t左右。按每吨水2元,每吨煤送八钢600元计算。项目收益约70万元每年。
3.3.3 环境效益
方案实施后,可减少污水中COD对环境污染约3.6t/a,可悬浮颗粒物约31.25t/a。BOD51.85t。本方案的直接经济效益并不是很好,但从长远看,待1930煤矿扩产后,此化水站处理能力仍可以满足矿井水排放,并且处理后的矿井水将达到饮用水标准。从长远看,此方案不论是环境效益还是经济效益,都会不断增加。
企业通过工艺改造、技术革新、设备更新、加强管理和过程控制等举措,在降低能耗物耗的通时,极大地减少了污染物的排放,一方面提高了企业的环境效益和社会效益,另一方面提升了企业的综合管理水平,降低了企业的生产成本,推动了企业向工业可持续发展迈进的步伐。
参考文献:
[1]环境保护部环境工程评估中心环境影响评价技术导则与标准[S]. 北京:中国环境科学出版社,2009.
[2]浅谈煤矿节能[j]. 科技情报开发与经济,2005.15(6):275